Атомная электростанция Хантерстон Б | |
---|---|
Здание реактора Hunterston B AGR. | |
Официальное имя | Хантерстон Б |
Страна | Шотландия |
Место расположения | Северный Эйршир |
Координаты | 55 ° 43′20 ″ с.ш., 4 ° 53′24 ″ з.д. / 55.7221 ° N 4.8901 ° W / 55.7221; -4,8901 Координаты : 55.7221 ° N 4.8901 ° W 55 ° 43′20 ″ с.ш., 4 ° 53′24 ″ з.д. / / 55.7221; -4,8901 |
Статус | Оперативный |
Строительство началось | 1968 г. |
Дата комиссии | 1976 г. |
Дата вывода из эксплуатации | Январь 2022 г. |
Владелец (и) | EDF Energy |
Оператор (ы) | EDF Energy |
Атомная электростанция | |
Тип реактора | AGR |
Поставщик реактора | TNPG |
ТЭЦ | |
Первичное топливо | Ядерная |
Выработка энергии | |
Единицы оперативные | 2 x 610 МВт (при работе ~ 530 МВт) |
Паспортная мощность | 1220 МВт |
Внешние ссылки | |
Commons | Связанные СМИ в Commons |
[ редактировать в Викиданных ] ссылка на сетку NS183514 |
Атомная электростанция Hunterston B - это атомная электростанция в Северном Эйршире, Шотландия. Он расположен примерно в 6 милях (9,7 км) к югу от Ларгса и примерно в 4 км к северо-западу от Вест-Килбрайда на побережье Ферт-оф-Клайд. В настоящее время он эксплуатируется EDF Energy и начал производить электроэнергию в 1976 году.
Два реактора Hunterston B были остановлены с 2018 по 2019 год из соображений безопасности; один реактор возобновил выработку электроэнергии с августа по декабрь 2019 года, а два реактора были перезапущены в августе и сентябре 2020 года, соответственно. В августе 2020 года EDF Energy объявила, что объект будет окончательно остановлен на год раньше, чем планировалось изначально, а выгрузка топлива должна начаться не позднее 7 января 2022 года в качестве первого шага в процессе вывода из эксплуатации ядерной установки. Hunterston B по конструкции похож на родственную станцию Hinkley Point B, которая должна работать до мая 2022 года.
Строительство Hunterston B было предпринято консорциумом, известным как The Nuclear Power Group (TNPG). Два передовые реакторы с газовым охлаждением (AGR) были поставлены TNPG и турбин по CA Parsons amp; Co. Hunterston B начал вырабатывать электроэнергию 6 февраля 1976 года.
3 декабря 1977 года «Таймс» сообщила, что морская вода попала в реактор через модификацию системы вторичного охлаждения. Вторичная система охлаждения использует пресную воду для охлаждения деталей, включая подшипники газовых циркуляторов, в которых циркулирует углекислый газ ( CO 2) теплоноситель через реактор к котлам. Небольшая утечка CO 2через уплотнение, и была установлена байпасная труба для удаления воды, загрязненной CO. 2в пруды-охладители морской воды. Когда на реакторе были проведены работы по техническому обслуживанию и давление в системе охлаждения газа было уменьшено, морская вода могла течь обратно по этой байпасной трубе в реактор. Остаточное тепло реактора было таким, что морская вода быстро испарялась, оставляя отложения соли в реакторе вокруг газового контура. В то время было подсчитано, что реактор может не работать в течение года, что ремонт может стоить 14 миллионов фунтов стерлингов, а тарифы на электроэнергию должны будут вырасти на 1-2 процента. Обширные работы по моделированию были выполнены в лабораториях по изучению потоков жидкости Nuclear Power Company (NPC) в Ветстоне, Лестершир, чтобы определить, где могла бы осесть соль, и соль была успешно удалена техниками с помощью пылесосов, и установка вернулась в работу.
В феврале 1997 года высказывались опасения, что загрязненный углекислый газ с завода попал в три автоцистерны, а затем попал в пищевую цепочку через безалкогольные напитки и пиво. Carlsberg-Tetley изъяла все свои газовые баллоны в Шотландии в результате обнаружения загрязнения в одном из них.
В декабре 1998 года произошел инцидент INES 2 после того, как сильный ветер и морские брызги вывели из строя все четыре линии электропередачи, ведущие к месту во время урагана в День подарков 1998 года. После нескольких сбоев в сети за короткий промежуток времени аварийные дизель-генераторы не запустились. Обычно при отсутствии питания охлаждающих насосов реактора реактор охлаждается пассивно. Однако система аварийного управления, которая инициировала бы пассивное охлаждение, не сработала, так как она не была сброшена. Охлаждение реактора возобновили через 4 часа. Возникла значительная путаница и задержка в восстановлении электроснабжения, поскольку схемы станции и системы безопасности были компьютеризированы, но были выведены из строя из-за отсутствия электроэнергии. Из-за присущих конструкции реактора AGR запаса безопасности не было никакого повреждения реактора, и установка могла бы выдержать потерю охлаждения в течение 20 часов. Последующее расследование дало несколько рекомендаций: реконструкция изоляторов на линиях электропередачи 400 кВ, установка дополнительной линии электропередачи 132 кВ для аварийного питания, установка второго здания дизель-генератора, удаленного от первого, установка источника бесперебойного питания для безопасности реактора. систем и необходимого компьютерного оборудования, предоставление печатных копий схем завода и аварийных протоколов, а также пересмотренные процедуры обучения персонала, включая моделирование множественных одновременных отказов системы.
В 2006 году высказывались опасения, что в графитовой активной зоне замедлителя в каждом из двух реакторов на Hunterston B могли возникнуть структурные проблемы в виде растрескивания кирпичей (как на аналогичных электростанциях AGR), но это не было подтверждено.
Его полезная электрическая мощность составила 1 215 МВт. В 2007 году реакторы были ограничены для работы на пониженном уровне около 70% от полной мощности (около 850 МВт нетто). Последующие работы во время остановов на техническое обслуживание привели к тому, что реактор 3 работал на уровне около 82% (540 МВт нетто) в начале 2011 года, а реактор 4 - на уровне около 73% (480 МВт нетто). В целом это составляет около 1020 МВт валовой выработки от генераторов. Внутренняя нагрузка в 90 МВт обеспечивает чистую выработку примерно 930 МВт. Hunterston B может обеспечить электроэнергией более 1 миллиона домов.
Первоначально планировалось, что Hunterston B будет работать до 2011 года. В 2007 году плановая эксплуатация была продлена на пять лет до 2016 года. В декабре 2012 года EDF заявила, что может (технически и экономически) работать до 2023 года.
В октябре 2014 года сообщалось, что в результате плановых проверок, начавшихся в августе 2014 года, в одном из реакторов на заводе были обнаружены трещины. Пострадали два из примерно 3000 графитовых кирпичей в активной зоне четвертого реактора в Хантерстоне. Оператор станции, EDF Energy, сказал, что трещины, по прогнозам, произойдут по мере старения станции, и сказал, что проблема не повлияет на безопасную работу реактора.
В октябре 2016 года было объявлено, что в реакторе будут установлены сверхсочлененные регулирующие стержни из-за опасений по поводу устойчивости графитовых ядер реакторов. Управление по ядерному регулированию (ОНР) вызвало обеспокоенность по поводу числа переломов в шпоночных, которые запирают вместе графитовые кирпичи в ядре. Необычное событие, такое как землетрясение, может дестабилизировать графит, так что обычные управляющие стержни, отключающие реактор, не могут быть вставлены. Регулирующие стержни с суперсочленением должны быть вставлены даже в дестабилизированный сердечник.
В начале 2018 года во время планового отключения реактора 3 наблюдалась более высокая частота новых трещин в корнях шпоночных пазов, чем смоделированная, и в мае 2018 года компания EDF объявила: «Хотя реактор Hunterston B 3 может вернуться в работу после текущего отключения, он останется отключенным в то время как компания работает с регулирующим органом, чтобы гарантировать, что более долгосрочное обоснование безопасности отражает выводы недавних инспекций и включает результаты, полученные в результате другого анализа и моделирования ».
В декабре 2018 года компания EDF перенесла расчетную дату возврата к эксплуатации на март 2019 года для реактора 4 и апрель 2019 года для реактора 3, чтобы обеспечить дальнейшее моделирование и новый сейсмический анализ. В марте 2019 года были опубликованы фотографии взлома, при этом EDF заявляла, что намеревалась запросить разрешение у ONR на перезапуск реактора 3 путем повышения эксплуатационного лимита на количество трещин. Было обнаружено около 370 трещин, в среднем шириной 2 мм, примерно в 10% графитовых кирпичей в активной зоне реактора. Это было выше эксплуатационного предела в 350 трещин, и EDF намеревается представить новое обоснование безопасности для эксплуатационного предела в 700 трещин.
Один реактор был перезапущен 25 августа 2019 года, а затем снова остановлен 10 декабря 2019 года. В августе 2020 года EDF получила одобрение регулирующих органов на перезапуск двух реакторов в августе и сентябре 2020 года соответственно, прежде чем перейти к выгрузке топлива и выводу из эксплуатации станции не позднее 7 января 2022 г.